8月26日,焦頁(yè)18號平臺,威武的網(wǎng)電鉆機溫柔地坐落在青山綠水中,附近鄉民在家門(mén)口悠閑地打牌,30多米高的龐然大物“存在感”好低!
“以前,柴油鉆機運轉起來(lái)‘突突’響,吵人不說(shuō),還冒黑煙,附近鄉民意見(jiàn)大。”江漢油田涪陵頁(yè)巖氣公司鉆井工程項目部高級主管宋爭介紹。
近年來(lái),涪陵頁(yè)巖氣公司將綠色低碳理念融入石油工程施工,涪陵頁(yè)巖氣公司積極在涪陵頁(yè)巖氣田推廣網(wǎng)電鉆機,利用電動(dòng)壓裂機組代替柴油壓裂機組,目前,氣田柴油鉆機紛紛“下崗”,實(shí)現了氣田主體區域網(wǎng)電鉆機100%覆蓋,電動(dòng)壓裂機組也成功運用氣田多口氣井。
鉆機“油改電”降能耗提工效
“鉆機一響,黃金百兩。”鉆井隊員們經(jīng)常這樣說(shuō)。據了解,鉆井隊的重要成本就是鉆機動(dòng)力設備的消耗費用。
氣田開(kāi)發(fā)之初,網(wǎng)電鉆機利用率不高,僅為30%左右,鉆井隊一般利用柴油機發(fā)電,為鉆井系統提供動(dòng)力,能耗很大。以一口5000米的氣井為例,柴油鉆機需消耗柴油近300噸,是不折不扣的“油電虎”,而且柴油鉆機運行時(shí)噪音大,還排出大量煙塵和二氧化碳,對環(huán)境的污染也大。
為推進(jìn)“綠色”生產(chǎn),涪陵頁(yè)巖氣公司近年大力推進(jìn)鉆機“油改電”技術(shù)改造,通過(guò)利用清潔能源——網(wǎng)電,代替傳統的柴油發(fā)電,為鉆井系統提供動(dòng)力,節約能耗。
公司制訂獎勵政策,鼓勵各鉆井使用網(wǎng)電鉆機,提前對新井電網(wǎng)、井位情況進(jìn)行現場(chǎng)落實(shí),根據井型特點(diǎn),科學(xué)選配網(wǎng)電鉆機,排定鉆機運行計劃,做好工農關(guān)系協(xié)調、電網(wǎng)線(xiàn)路連接等工作,確保網(wǎng)電鉆機運行的連續性和有效性。各鉆井公司加緊淘汰柴油鉆機,對網(wǎng)電鉆機適用性不斷進(jìn)行改進(jìn)。
“相比柴油發(fā)電,使用網(wǎng)電后的70型鉆機,每口井每月可節約能耗費用20多萬(wàn)元,提高工效20%。”江漢石油工程公司技術(shù)負責人徐全心說(shuō)。
此外,使用網(wǎng)電鉆機的施工現場(chǎng)噪聲由過(guò)去的120多分貝降低至80分貝以下,昔日震耳的柴油機發(fā)電聲變得“安靜”起來(lái),井場(chǎng)上的黑煙也少了,在青山綠水之間的井場(chǎng)上,經(jīng)常有小鳥(niǎo)嬉戲盤(pán)旋。
僅今年,涪陵頁(yè)巖氣田累計使用網(wǎng)電鉆機28部70多井次,累計進(jìn)尺超25萬(wàn)米,單井平均運行成本降低100多萬(wàn)元。
新型電動(dòng)壓裂設備讓井場(chǎng)更“綠”了
“在焦頁(yè)194-2HF井,我們試用了6000型電動(dòng)壓裂機組,節能降耗效果良好,目前將在氣田逐步推廣使用。”8月16日,涪陵頁(yè)巖氣公司試氣工程項目部高級主管趙昆介紹。
為進(jìn)一步促進(jìn)氣田綠色清潔生產(chǎn),從去年開(kāi)始,涪陵頁(yè)巖氣公司打破常規,引入了新型的電驅壓裂設備,從理念上顛覆了過(guò)去的柴油機車(chē)驅動(dòng)方式,相比傳統的3000型柴油驅動(dòng)壓裂機組,電驅壓裂設備功率更大,占地面積更小,噪音低,而且不產(chǎn)生任何氮氧化合物、二氧化硫等有害氣體,更加安全經(jīng)濟環(huán)保,一套電驅壓裂設備可以替代1.5套3000型傳統壓裂機組。
為了提高電驅設備運用適用性,減少設備“水土不服”現象,涪陵頁(yè)巖氣公司和施工、制造單位一起,不斷對電驅壓裂設備的供電程序、運行方式、通訊系統等進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,讓電驅壓裂設備平穩運行。針對電動(dòng)壓裂泵啟動(dòng)時(shí)電流不穩、易造成變頻機停機的難題,技術(shù)人員優(yōu)化變頻控制模塊,調整過(guò)電流保護參數,保證壓裂施工正常進(jìn)行。針對經(jīng)常出現的軟件通訊故障,技術(shù)人員重新設計軟件,優(yōu)化數字化控制程序,實(shí)現了遠程操作與智能化控制。
與此同時(shí),在每一段的壓裂施工前,員工都要仔細檢查設備,檢查動(dòng)力系統、機械密封等,加好潤滑油,提高設備運行穩定性。施工后,還要對電驅壓裂設備進(jìn)行精心保養。
在焦頁(yè)82號平臺,公司采用了7臺電驅壓裂設備,創(chuàng )氣田運用電驅壓裂設備臺數最高紀錄。
目前,電驅壓裂設備已成功運用于氣田多口頁(yè)巖氣井,相比柴油壓裂機組,減少燃料成本49%,降低噪音13%,減少施工人員50%。
強化設備節能監測促能效倍增
7月16日,氣田井場(chǎng)上,井隊設備員正在利用專(zhuān)用儀器對設備進(jìn)行運行狀態(tài)及能耗檢測。
涪陵頁(yè)巖氣公司強化節能監測工作,采取“各施工單位自測、定期邀請油田節能監測站抽測”的工作方式,加大節能監測力度,進(jìn)一步降低電驅設備能耗。
監測人員根據電驅設備的工藝流程和特點(diǎn),制定了詳細的監測方案,并對頁(yè)巖氣生產(chǎn)運行中的耗能設備進(jìn)行了調查和統計,提出改進(jìn)意見(jiàn),減少能源“跑冒滴漏”。同時(shí),檢測人員對耗能設備進(jìn)行跟蹤監測,編制節能監測報告,建立涪陵頁(yè)巖氣田耗能設備能效臺賬,以便更好地指導電驅設備安全低耗運行,讓節能措施牢牢“守崗”。
目前,氣田年檢測電驅設備達500多臺次,提合理化建議100多條,進(jìn)一步減少能耗。
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